隨著中國經濟社會的快速發展,水資源短缺矛盾日益突出,資源型和水質型缺水已成為制約中國經濟社會可持續發展的瓶頸。作為用水大戶的火力發電廠,面對水資源匱乏和污染,應用廢水“零排放”及再生水回用技術來節約用水、減少污染,是緩解水資源緊張、降低用水成本的重要手段。
廢水零排放(Zero Liquid Discharge,簡稱ZLD),是自1970年以來首先由發達國家提出、研究和應用仍在不斷進步著的一項綜合型應用技術[1]。由于火電廠廢水“零排放”項目經濟、環境、社會效益巨大,國內一些火電廠也正陸續開展此項工作。零排放系統的設計需要依據各電廠的實際進行,下面就浙江浙能樂清發電有限責任公司廠區廢水“零排放”工程進行探討。
一、廠區用排水現狀
浙江浙能樂清電廠位于樂清市南岳鎮和蒲岐鎮區域內,樂清灣西岸,目前總裝機容量達到252萬千瓦,一期兩臺600MW超臨界燃煤發電機組,二期兩臺660MW超超臨界燃煤發電機組,分別于2008年9月和2010年7月全部建成投產,年發電量達135億千瓦時以上,規劃擴建三期兩臺百萬千瓦級火電機組。
1、給水系統
樂清電廠用水分為兩部分,冷卻水補水利用海水,取自樂清灣,采用直流循環供水系統;工業、生活用淡水通過海水淡化系統制取,采用二級反滲透處理工藝[2](即SWRO系統),由海水提取系統、預處理系統、反滲透系統、能量回收系統、供電系統和控制監測系統等構成。
各系統設計制水能力:微濾系統為2000m3/h,一級R/O系統為900m3/h,二級R/O系統為300m3/h。實際運行一級R/O日均產水量12000m3/d,二級R/O日均產水量2600m3/d。
2、用水系統
廠內淡水用水系統包括工業用水、生活用水和化學用水以及其他工業雜用水。
3、排水系統
電廠日常運行中產生的經常性廢水主要有機組排水槽廢水、膜清洗廢水、脫硫廢水、再生酸堿廢水、主廠房沖洗水、渣灰水和生活污水等;非經常性廢水包括鍋爐水壓試驗排水、鍋爐與管道沖洗排水、鍋爐酸洗廢水、空氣預熱器沖洗廢水等。
為進行廢水達標處理,廠內設置五套廢水處理系統,分別為2×10m3/h生活污水處理系統,60m3/h集中式工業廢水處理系統,2×100m3/h煤灰水處理系統、23m3/h脫硫廢水處理系統及主廠房含油廢水處理系統。
二、廢水零排放分析
目前存在問題及實施廢水零排放解決思路如下:
(1)存在工業回用水利用不合理的現象。首先需要建立循環用水體系和全廠水量平衡體系,確定循環回用水復用點,為廢水零排放打下基礎。
(2)存在清污合流、收集不完全的問題。廢水要循環利用,前提是進行分質、分流收集、廢水達標處理,處理出水符合回用點用水要求。
(3)海水淡化系統副產物如海水濃縮水、反應沉淀池排泥水,鹽分高、水量大,利用較為困難。擬增設城市中水為主要工業用水水源,大幅度降低海淡系統副產物產量,保證廢水“零排放”順利實施。
(4)末端尾水氨氮污染高,處理不達標影響整個回用系統。擬新建高氨氮廢水處理系統,降低廢水氨氮污染。
1、建立全廠用水體系
以“統籌規劃、梯度循序利用、閉路循環”為原則,建立全廠分梯次用水體系。
2、廢水達標處理
從循環用水體系圖可以看出,電廠產生廢水主要包括生活污水、脫硫廢水、渣灰污水、工業廢水等,其中工業廢水中水質較好的機組排水、機組取樣排水以及精處理前置過濾器反沖洗水,可以直接回收利用,另外除鹽系統及精處理系統再生廢水、膜清洗廢水、鍋爐酸洗廢水等則需要進一步處理后達標回用,而氨氮污染濃度較高的處理后脫硫廢水、氨罐區排污水及精處理再生廢水則需要進行深度生物降解處理。具體如下:
(1)生活污水
生活污水主要來自廠區、生活區、船舶生活區,設計水量2×10m3/h,本廠采用三級接觸生物氧化+沉淀+砂濾+活性炭過濾工藝,執行《城市污水再生利用城市雜用水水質》(GB/T18920-2002)標準,出水用于綠化或進入工業回用水池。
(2)渣、灰水處理系統
本廠渣水與煤灰水分別設置獨立處理系統,渣水處理設置濃縮機和緩沖水倉,渣水上清液進行循環利用。濃縮機排泥水與煤灰水一起進入煤泥預沉池,泥水分離后,投加絮凝劑進入一體式高效廢水凈化裝置進行澄清過濾處理,出水流入清水池進行煤場除塵、輸煤系統沖洗等循環利用。
(3)工業廢水集中處理系統
本系統主要收集處理機組排水槽廢水、精處理再生廢水、鍋爐酸洗廢水和膜清洗廢水,水量約60m3/h,出水執行《城市污水再生利用工業用水水質》(GB/T19923-2005)標準,處理處理進入工業回用水池。
(4)脫硫廢水處理
煙氣脫硫廢水處理系統的設計規模為23m3/h,連續運行,設計出水執行《綜合污水排放標準》(GB8978-1996)中新擴改I級標準。包括廢水處理系統、加藥系統和脫水壓濾機系統三部分,廢水主要污染因子有pH、SS、F-和Cr3+、Pb2+、Hg2+等重金屬離子。
三、末端廢水處理系統
末端廢水的特點是水質復雜、污染物濃度高、含鹽量大,一般不能直接回用,需要進行深度處理。本廠末端廢水包括處理后脫硫廢水、氨罐區排污水及精處理再生廢水等,水量約50m3/h。混合廢水主要污染物NH3-N約120mg/L,COD60~80mg/L,Cl-4000mg/L,SS為70 mg/L,擬采用高效脫氮反應器[3]ABFT+機械澄清+砂濾工藝,對該混合廢水進行深度處理,執行《城市污水再生利用工業用水水質》(GB/T19923-2005)標準,達標出水進入渣水系統補充水利用。
四、投資及效益分析
1、工程投資
根據浙能樂清電廠已有條件,實施廠區廢水“零排放”主要工程內容及估算投資。
2、效益分析
廠區廢水“零排放”系統實施后,在節水、污染物減排方面效益明顯,可獲得經濟、環保雙豐收,分析如下:
(1)節約用水量
脫硫工藝用水、渣灰水系統部分補水等采用自工業回用水,每天可減少一級R/O供水2600m3。
(2)主要污染物減排量
污染物減排主要為SS、COD和NH3-N等污染因子,每年減少向自然水體排放SS為24.5噸,COD為28.0噸,NH3-N為42.0噸。
(3)經濟效益
一級R/O單位制水成本4.70元/m3[2],新建廢水末端處理系統增加運行成本約0.82元/m3,不計減少海水污泥處理的節約成本,每年節約用水費410萬元。
五、結語
綜上所述,廠區廢水“零排放”系統的實施,具有顯著的經濟、環保和社會效益。浙江浙能樂清發電有限責任公司為響應浙江省委“五水共治”號召,開展治污水、抓節水工作,進行廢水“零排放”研究,提高用水效能、降低耗水指標,實施廠區廢水“零排放”系統工程具有廣泛意義。