摘要:針對煉油廢水生化污泥舍水率高、脫水困難等問題,進行了污泥絮凝處理試驗研究.試驗結果表明:陽離子聚丙烯酰胺(CPAM)是煉油廢水生化污泥處理的理想絮凝劑 生化污泥經絮凝處理后,污泥具有良好的沉降性能和脫水性能.過濾脫水后,污泥的含水率可從94%~99.8%降低到70%~85%,降低了污泥的含水率和體積,便于運輸和最終處置、
關鍵詞:煉油廢水;生化污泥; 陽離子聚丙烯酰胺;絮凝處理
煉油廢水處理一般采用隔油、浮選和生化等處理工藝, 由此產生的污泥主要有:隔油池底泥、浮選池浮渣和生化處理過程中產生的生化污泥等.它們統稱為煉油廢水處理系統的三泥(或三渣)。隔油池底泥和浮選池浮渣由于含油較高,常采用兩相或三相分離脫水的方法使污泥中的油得以回收利用。而生化處理產生的生化污泥由細菌、微生物、有機物、油等組成.污泥量大,極易發臭,含水率高,又難脫水。本文對煉油廢水生化處理污泥的脫水減容進行了研究。
1 煉油廢水生化污泥性質分析
1.1 煉油廢水生化污泥來源
某煉油廠凈化水車間煉油廢水處理量為800m3/h,采用生化處理方式有曝氣池、O—O工藝、生物濾塔等,由此產生三種生化污泥,即曝氣池剩余污泥、二沉池生化污泥和生物濾塔污泥。平均每天產生的生化污泥量達50 m ,平均含水率為96%以上。生化污泥由細菌、微生物等組成,它以污水中的有機物為食物源而生長繁殖,當污泥的質量濃度超過3 L,污泥沉降比超過30%時,稱為剩余活性污泥(也稱曝氣池剩余污泥)。O—O工藝采用活性污泥法工藝,活性污泥和廢水在O池充分接觸降解后進入二沉池進行泥水分離,分離出的活性污泥一部分回流至O池,一部分排放(稱為二沉池生化污泥)。生物濾塔采用生物膜法,老化脫落的生物膜集中在塔底,形成生物濾塔污泥。
1.2 生化污泥的性質
煉油廢水生化污泥是一個由微生物、石油類、膠質、瀝青質、泥沙、無機絮體、有機絮體以及水和其他有機物、無機物牢固粘結在一起的乳化體系 ’。其中含有苯系物、酚類、葸、芘等物質,有惡臭味和毒性,對環境造成極大的影響。它們與水的親和力極強.脫水性能較差.直接脫水將需大量的脫水設備,并且經濟上浪費大。另外煉油廢水生化污泥含水率高,體積龐大,且污泥膠體顆粒細小.難沉降,需對其進行濃縮、加藥調理和機械脫水處理。經脫水后使污泥餅含水率為60%~85%,使污泥達到減容化處理,便于運輸和最終處置。某煉油廠生化污泥主要性質如表1。
由試驗可知.無機混凝劑和APAM可產生絮凝現象,但形成的絮體細小,分離慢,絮凝效果較差,不利于后續脫水處理。而CPAM 絮凝效果較好,分離快,是煉油廢水生化污泥處理的理想的絮凝劑。
2.2 生化污泥處理試驗及評價
采用CPAM絮凝劑,將其配成0.1%溶液,針對煉油廢水處理產生的三種生化污泥情況.分別進行了絮凝處理試驗研究。試驗時取100 mL生化污泥,改變CPAM投藥量,以確定最佳投藥量;并測定上清液的COD 指標,評價絮凝劑的除濁能力;以及通過測定最佳投藥量下污泥沉降、過濾前后的質量,計算污泥的含水率和體積減少情況。
2.2.1 曝氣池剩余污泥處理效果評價
曝氣池剩余污泥沉降比為30%以上.污泥含水率為99.8%左右,易沉降.可直接投入絮凝劑進行試驗。試驗結果如表3和表4所示。
由試驗可知,曝氣池剩余污泥的最佳投藥量為10~16 mg/L [原始污泥],相當于固體藥劑投加量為3.6~5.8 kg/t[干污泥]。投加絮凝劑后,絮體形成時間約為1~1.5 min.沉降時間為10~12.5 min,加藥后除濁能力提高了35%左右。過濾后污泥含水率為72%,體積減少了99%。
2.2.2 二沉池生化污泥處理效果評價
二沉池生化污泥的污泥沉降比較高,達50%~70%,污泥的含水率為99.5%左右, 比較容易沉降,可直接投入絮凝劑進行試驗。試驗結果如表5和表6所示。
由試驗可知,二沉池生化污泥最佳投藥量為15~25 mg/L [原始污泥],相當于固體投藥量為3.0~5.0 kg/t[干污泥]。投加絮凝劑后,絮體形成時間約為3~4 min,污泥的沉降時間為16~20min.加藥后除濁能力提高了40%左右。過濾后污泥的含水率83%,體積減少了97%。
2.2.3 生物濾塔污泥處理效果評價
生物濾塔污泥的污泥沉降比非常高.接近100%.污泥含水率為94.3%左右,呈膠體狀態,粘性大,幾乎不沉降,脫水困難。對原始污泥直接加藥,無明顯效果.因此需加水稀釋。試驗得出最佳污泥稀釋比為1:6, 即1份體積的污泥加入6份體積的水。將污泥按1:6稀釋后進行試驗,試驗結果如表7和表8所示。
由試驗可知,生物濾塔稀釋污泥最佳投藥量為50~60 mg/L [稀釋污泥],相當于固體藥劑投加量為6.4~7.6 kg/t[干污泥]。投加絮凝劑后,絮體形成時間約2~3 min,污泥沉降時間為15~25min,加藥后除濁能力提高了30%左右。過濾后污泥含水率為75.9%,污泥體積減少了76%。由于對原始污泥進行了加水稀釋.使沉降后污泥的含水率和體積相應增加.但加藥后改變了污泥的物化性質.使污泥具有良好的沉降性能和脫水性能,從而有利于脫水機脫水。
2.3 污泥絮凝機理分析
陽離子聚丙烯酰胺(CPAM)是人工合成的有機高分子絮凝劑,相對分子質量為600萬~800萬之間。其作用機理為:一是壓縮雙電層,即CPAM分子上帶電的部位能中和污泥膠體顆粒所帶的負電荷,使之脫穩;二是吸附架橋,即利用CPAM高分子的長鏈條作用,把許多細小污泥顆粒吸附并纏結在一起,形成較大的顆粒。因此,在污泥脫水前采用CPAM 對污泥進行調質, 以改變污泥的物化性質,破壞污泥的膠體結構,降低污泥的親水性能,從而改變污泥的脫水性能。
3 結論
① 無機混凝劑和APAM不適合煉油廢水生化污泥的調質處理。
② CPAM是煉油廢水生化污泥調質處理的理想絮凝劑。它可以改變污泥的物化性質,使污泥膠體脫穩并沉降,減少污泥的親水性能,有利于脫水機的脫水。
③ 某煉油廠煉油廢水處理場日產生化污泥50m3,,污泥平均含水率達96%以上.若在脫水前采用CPAM對污泥進行調質處理,脫水后污泥泥餅為2t/d,含水率為70%~85%,極大地降低了污泥的含水率,減少了污泥的體積,從而節省了污泥處理設備和堆放的場地,降低了運輸費用.使污泥達到脫水和減容化處理的目的。
參考文獻:
[1] 宮暉.奚曉東,夏宜.烏石化煉油廠污泥處理技術現狀[J].石油化工環境保護,2003.26(3):38-41.
作者簡介:謝文玉(1970-),女.四川瀘州人.工程碩士.2003年6月畢業于華南理工大學,主要從事環境工程專業教學和科研丁作.(電話)0668—2923587(電子信箱)gdmmxwy@163.corn。作者: 謝文玉,鐘華文,譚國強