天方藥業股份有限公司以生物發酵法生產抗生素為主,主要產品是乙酰螺旋酶素。該企業于1998年第一期廢水處理工程驗收達標并投產運行后,分別于2000年、2002年進行了兩次擴建,使其廢水處理站總處理能力達4500m3/d。現擬進行第三次擴建,本次設計在前三期工程的設計以及運行經驗總結的基礎上,提出了更為合理的工藝流程,改進了單體設計,從而節約了工程投資,并確保處理水質達標排放。
1 過程與方法
1.1 廢水水質、水量
抗生素生產廢水有機污染程度變化大,部分廢水屬高濃度有機廢水,廢水中含有殘留的抗生素和溶媒,對微生物具有一定的抑制作用,同時廢水中含有不少生物發酵代謝所產生的生物難降解物質,其綜合生物降解性能差I1]。擴建廢水處理工程設計的進出水水質見表1。
與現有廢水處理工藝流程相比,擴建工程工藝流程在以下幾個環節作了改進。
1.2.1 調節池前置
調節池前置有三個優點:①廢水由車間排放口流到廢水處理站的過程中,溶媒不斷的上浮、聚集,相當于增加了隔油池的表面負荷,但現有工藝在隔油池前有一次提升,在水泵葉輪的強烈攪動和切削作用下,原來已經聚集析出的溶媒又重新乳化分散,隔油池的處理效率下降。本次設計將隔油池、調節池、水泵集水池合建一體,其隔油表面負荷較現有水泵集水池的隔油表面負荷大幅度降低,有利于溶媒析出,并避免了上述不利因素;②減少了一級提升泵,提高了總提升效率;③調節池后的提升流量為平均時流量,大大降低了初沉池的表面負荷,有利于提高初沉效率。初沉池的沉淀效果直接影響后續處理的效果,當廢水中SS濃度較高時,由于初沉池在調節池前,廢水排放水質水量不均勻,進入初沉池的水質水量變化較大,當大水量高SS濃度的廢水進入初沉池時,初沉池的處理效果較差,出水中SS濃度較高,含有高濃度SS的廢水進入水解池時,酸化水解菌被部分沉淀下來的顆粒物覆蓋,使酸化菌和廢水之間的傳質受阻,酸化效果大幅度下降。調節池前置是初沉池水量負荷、處理效果穩定的保證,也有利于后續處理工藝的穩定運行。
1.2.2 地面加熱與貯熱
現有工程在地面上16m高的50m 水塔內加熱與貯熱,一方面存在當蒸汽管處于負壓狀態時廢水向蒸汽管倒流的可能性;另一方面蒸汽加熱造成水塔震動明顯,引發噪聲較大。為此,四期在水解池后建地面加熱與貯熱池,先在地面將水解池出水加熱,再用提升泵直接向各UBF配水。由于加熱與貯熱池建于地面,比加熱塔單位容積造價大大降低,故可以將加熱與貯熱池的容積適當放大,從而提高UBF進水溫度的穩定性。
1.2.3 好氧污泥回流至厭氧沉淀池
好氧污泥含水率高,沉降性能差,剩余好氧污泥直接排至污泥濃縮池對污泥濃縮池負荷增加較多,濃縮后污泥含水率較高,增大了壓濾前加藥量。本次設計將好氧排至厭氧沉淀池,使好氧污泥和厭氧排水中的污泥混合,可改善好氧污泥的沉降性能,降低污泥含水率,減少污泥總量,節約污泥脫水費用。上述改進在系統運行中逐一得到體現。
2 擴建工程主要構(建)筑物及設計參數擴建工程主要構(建)筑物及設計參數見表2。
3 厭氧反應器的啟動
接種污泥:用原有工程UBF反應器污泥床中污泥,接種污泥已經顆粒化。原有工程廢水(含有部分淀粉生產廢水)與新建工程廢水水質基本相同。接種污泥質量濃度為52.42kg/m (以SS計),VSS/TSS=0.8,顆粒污泥粒徑0.1~4刪=I1,單體UBF反應器中接種厭氧污泥的總體積為50m3,接種污泥總量2621kg(TSS)。
調試運行期在冬季,室外溫度最低達到一10℃。調試初期加熱池設定溫度為32℃,由于初始進水量較小,為6m3/h,水力停留時間達4d,反應器溫度衰減很快,反應區溫度為27℃ ,微生物反應速度明顯降低。將加熱池溫度提高至37℃ ,反應區溫度保持在30℃以上,反應器的啟動才順利進行。反應器接種污泥已經歷抗生素廢水的馴化,根據微生物的生長特性,厭氧反應器的啟動過程不經細菌生長的遲緩期,直接進入對數期和穩定期。有機負荷直接反映了食物與微生物之間的平衡關系。反應器內污泥濃度在啟動期變化較快,所以難以用污泥負荷反映運行情況。容積負荷直觀易得,通過控制反應器的進水量增加容積負荷,完成了UBF反應器的啟動。啟動期UBF進水量和容積負荷變化曲線見圖3,UBF進出水C0D和C0D去除率變化曲線見圖4。
由圖3可知,UBF進水量由150m3/d提高至300m3/d,容積負荷也從平均2kgCOD/m d,提高至4.1kgCOD/m d,達到了設計要求,啟動期歷時35d。較原有工程啟動期歷時半年,啟動時間大為縮短。啟動初始負荷的選擇是系統順利啟動的關鍵,雖然接種污泥經過馴化,并含有一定量的顆粒污泥,但由于接種污泥量較少,若初始負荷過高,容易造成反應器揮發酸積累,污泥流失,直至啟動失敗。經過多次實驗證明2kgCOD/m d,的初始負荷對于本實驗所接種的污泥量是合適的。啟動時容積負荷有波動,并沒有對啟動過程造成很大影響。
由圖4可知, 啟動期間UBF進水的COD為5729~7910mg/L,平均值為7120mg/L;UBF出水的COD為612~1040mg/L,平均值為735 mg/L,平均去除率為90%。調試的開始階段,由于微生物對新環境適應需要一個過程,表現在出水COD偏高,有時超過1000 mg/L,COD去除率在85%左右,經過一段時間后,出水COD逐步降至700~800 mg/L,去除率也穩定在90%。啟動后45d測定距反應器底部lm高度取樣口污泥濃度,達到69mg/L,并且大部分為顆粒污泥。同時對供應污泥反應器的運行情況研究發現,該反應器的處理效果沒有受到影響。
4 結論
擴建工程調節池前置保證了隔油池的處理效果,減少了一級提升,并保證了初沉池負荷的穩定性。地面加熱與儲熱節省了工程投資,降低了噪音,并有利于加熱溫度的穩定。好氧污泥在厭氧沉淀池沉淀后,減少污泥含水率、污泥總量 節約污泥脫水
費用。
擴建工程UBF反應器接種50 m3同種廢水厭氧顆粒污泥,經35d完成反應器的啟動。啟動結束時負荷達4.1kgCOD/m ·d系統運行穩定,COD平均去除率為90%。由此可見,對厭氧處理的擴建可縮短調試時間和節省污泥的購置和運輸費用。
參考文獻:
[1]褚志文.生物合成藥物學[M】 E京:化學工業出版社。2000 來源:谷騰水網