水在煤礦生產中,無論是用在防塵上,還是做動力或材料上,都是一種不可缺少的主要資源。然而,在生產過程中,流入井筒、巷道和固采工作面的地下水、地表水、大氣降水及生產管路供水等所構成的礦井水,又常常給煤礦生產帶來不同程度的危害。
在煤礦生產過程中,隨著開采面積的不斷擴大,采區涌水量也相應地增多。所謂采區涌水量,系指采區內自然涌水量和人為涌水量的總和。自然涌水量,指采區內地層涌水;人為涌水量,指防塵用水、動力用水、管路漏水、排水等。采區內自然涌水量較均勻,而人為涌水量則隨機性很大,流速也隨之變化,特別是局部定時排水等。這些水,經由回采順槽巷道、運輸石門等,使被拋灑在底板上的煤、巖顆粒隨水流一同往低處運動,形成了采區煤泥水。煤泥水中的固體顆粒度大致在0—40mm之間。流動距離遠,主要影響運輸的多在0.5—10mm 之間。這些粒度的煤泥水集中在采區上下山斜巷水溝中,由于流速較高,是不沉淀的。而進入采區下部平巷,其水流減速后,則很快就沉淀。淤塞水溝、影響運輸及文明生產。進入采區水倉中的大量煤泥沉淀后,嚴重占有水倉的有效容積,造成礦井抗災能力不足,威協安全生產。
一、新安煤礦排水狀況簡介
雙鴨山礦務局新安煤礦,是1984年投產的集中皮帶斜井,設計能力150萬怕,三個采區同時生產,設計礦井最大涌水量為1022m3/h。在一水平(一200)設有集中井底水倉,總容量為6838m。,布置了三個水倉,即:乙倉2692m。、丙倉2152m。、丁倉1994m。f甲倉未施工)。實際生產中,礦井正常涌水量為:762m。/h,按理論計算,水倉容量基本能符合《煤礦安全規程》的規定。
在生產過程中,由于礦井水中含有大量的煤泥顆粒,而在采區排水設計中,又較少考慮到煤泥的處理問題,以至使煤泥顆粒在采區下部車場、大巷等水溝中很快淤滿,涌入巷道中,淤塞的煤泥影響了文明生產及運輸。而進入采區水倉、井底水倉中的大量煤泥沉淀后,占有水倉有效容積。為保證安全生產、質量達標,在后期增設清水溝、清倉人員,補設泄水巷或補做大容量水倉等亡羊補牢的作法,都無法徹底改變面貌。如:我礦一200井底的三個水倉,實際生產中,只能是使用一個,備用一個,清理一個,即:對三個水倉需輪番清理。實際的有效水倉容量為 1—2個倉容,已不符合《煤礦安全規程》的規定,造成了礦井抗災能力的不足。最為嚴重的是下山采區開采時,若對此重視不足或設計不當時,將直接影響采區的生產與安全。我礦一采下山區預計涌水量為294m3/h,設有甲、乙兩個水倉,容量分別為1000m3和1358m。。實際生產中,采區涌水量在241~443m3/h之間,平均為:315m3/h,曾因采區涌水中煤泥含量高,幾次出現正在清理的水倉未清完,而使用的水倉已淤滿,造成的淹井事故,迫使采區補做了一個大容量的丙倉。這雖然避免了淹井事故,但巷道淤貨、清倉占用水泵及絞車、工人清倉作業條件差等問題仍無法解決。
二、平巷流水沉淀池設計
平巷閘門擋水墻溢流流水沉淀池{以下簡稱平巷沉淀池)的設計原理,與普通流水沉淀池一樣,設計讓煤泥水入池后,減速下沉而達到沉淀的目的。不同點只是沉淀池的底板標高與大巷或石門的底板標高相同,用閘門擋水墻來提高沉淀池內的水位,使水流經初期沉淀后,從沉淀池的擋水墻上溢流而出,匯集到平巷水溝,再流入水倉。
平巷沉淀池的設計參數確定及注意的問題。
流水沉淀池的沉淀原理,就是使池內的水流在此減速,使之呈層流狀,固體顆粒在此狀況下做拋物運動而沉淀。而減速的方法就是在沉淀池流水深度一定的前提下增大池寬。流水沉淀池一般能夠沉淀大于或等于0.1mm 以上的固體顆粒。而若使0.1mm以上的顆粒沉淀,其水流速度必須小于100mm/s。根據采區煤泥顆粒絕大部分均在0.1 mm以上,且0.1 mm以下的顆粒不容易沉淀的情況,選擇沉淀顆粒為0.1mm以上的煤泥固體顆粒。因此,池內平均水流速度預定為1 00mm/s。
1、沉淀池寬度的確定:
上述計算的長度為最小沉淀長度,也就是說,沉淀池小于此長度,就達不到沉淀的效果,但因沉淀的煤泥等不能馬上就清理,需考慮沉淀物堆積長度及高度,即集泥容積,故,在計算出的沉淀長度基礎上,根據清池周期,再加上積泥長度,即為沉淀池長度。
3、沉淀池積泥倉容積和積泥高度的確定:
4、沉淀池坡度:
平巷沉淀池清池方式為平巷池內人工清池或扒斗機清池,考慮運輸方便及沉淀池有效容積利用,~般取池底坡度為逆水流3~5%。即有利于清池時泄水和推車。
5、平巷沉淀池高程控制:
為保證沉淀效果,入池水溝設計高程應與擋水墻門上溢流口標高有關,一般設計計算為:依據沉淀池寬度,流水深度,計算出沉淀池水力半徑R,然后再計算出Y及謝基系數C,根據沉淀池內的水流速度V,即可計算出沉淀池內的水面坡度,再依據沉淀池長度,計算出池內水面高差,亦就確定了入池水溝標高,最后根據入池水溝標高及采區上下山坡度,就可確定出流水巷與采區上下山相交相對位置。
6 沉淀池擋水墻及閘門設置:
沉淀池擋水墻,應采用永久擋水墻(發碹砼或磚砌)中間安設閘門,其特點是密封性好,耐用。但清池前需控制池內存水高度,打開泄水孔、脫水,確認無水后,方能開門清池。
7 池內通風:
為保證清池時,能有新鮮風流,要求沉淀池擋水墻距頂板留有一定的高度,特別是在流水巷與沉淀池交點處,不應堵塞,以保證平巷與上山有風流通過。
8 清池:
在沉淀池內煤泥淤滿后,應在沉淀池配水巷內將水流改至備用沉淀池,然后釋放沉淀池內流動層水,即脫水。打開閘門,采用人工或扒斗機清池,礦車平巷運輸。
三、經濟效益分析
設置平巷流水沉淀池,不僅解決了煤泥淤塞巷道水溝,占用水倉有效容量等問題,而且更重要的是解除了水倉淤積過快,威脅安全生產的大難題(過去曾多次發生過大量煤泥入水倉后,清倉告急,險些淹井事故)。沉淀后的煤泥粉比其它方式沉淀的煤泥粉要干爽很多,基本呈松散狀,便于清理裝車、運輸,絕不影響提升線路的文明整潔(含水的煤泥漿提升時易外溢灑貨,需定專人清理絞車道),同時還避免了煤泥入煤倉后堵倉事故的發生。它能提高勞動效率,節省清池水泵和絞車,使人員作業環境變好,安全生產狀況好。下面以新安煤礦中央下山區設置一350沉淀池為例,具體效益分析如下:
1、節省4DA8 X 6水泵一臺,全套設備價值2.2萬元,電費3.0萬元/a:
2、節省JD一25絞車一臺,全套設備價值3.2萬元,電費O.6萬元/a:
3、節省平巷、絞車道清煤粉人員各1人,提高了清池效率,減少絞車司機、水泵司機及設備維修人員等,共可節省人工費約2.5萬元/a:
4、經沉淀后清出的松散煤粉,可在井下利用掘進翻煤滾籠直接進入煤倉,走皮帶運煤系統。節省礦井絞車提升量。據2004年統計,從沉淀池內回收煤粉8890噸,有利地緩解了礦車運輸的緊張狀況(過去為防止煤泥堵煤倉,濕煤泥全部翻到矸石山上,到冬季,濕貨凍車底,嚴重影響生產),現在煤粉入倉后,實現了資源的回收,減少損失6O萬元/a。經上述分析,總計可節省設備投資5.4萬元,節省費用支出3.1萬元/a,減少資源損失60萬元/a。
四、結論
平巷流水沉淀池,適用于布置在采區下部上(下)山與附近大巷或石門之間,其具有使用方便、經濟效益顯著、設計與施工簡單、易于布置等特點,對于煤泥砂含量大的礦井,有很大的應用價值。 來源:谷騰水網 作者: 羅時獻