甲醇對水生微生物有弱毒性,質量濃度為790 mg/L的甲醇可使生物濾池中有機物的分解效果減弱;質量濃度為5 000 mg/L的甲醇可抑制消化池中污泥的消化。甲醇廢水是指在甲醇的生產或使用過程中,由精餾塔底部排出的蒸餾殘液,主要含甲醇、乙醇、高級醇和醛及少量長鏈化合物,低溫時有蠟狀物質析出,其COD和BOD;一般為8 000~20 000 mg/L和5 000~10 000 mg/L。由于甲醇廢水的BOD,/COD較高,屬于易降解高濃度有機廢水。若將甲醇廢水直排入水體,會對環境造成嚴重的污染和破壞。經過幾十年的研究,國內外在甲醇廢水處理方面積累了許多經驗,并研發出了多種處理工藝和方法。
本文綜述了近年來國內外甲醇廢水的處理方法及其實際應用情況,分析了現有甲醇廢水處理方法存在的問題,并提出了相應的解決辦法。
1 物理法
1.1汽化法
汽化法根據醇類物質沸點低的物理特性,利用化肥生產中較為普遍的廢熱鍋爐為熱源,汽化廢水中的低沸點有機物,然后輸入造氣爐用于制造原料氣,達到處理廢水與回收原料的雙重目的。汽化法在國外的應用比較廣泛,在國內主要應用于化肥生產企業。湖南金信化工有限公司采用汽化法處理5 t/h的甲醇廢水,甲醇質量分數約為0.17%。調節甲醇廢水pH后,先送人夾套鍋爐進行汽化,再送人煤氣爐進行燃燒裂解,其最終產物為CO,CO:,H2等。濟南化肥廠甲醇廢水排放量為6.32×104 m3/a,甲醇廢水中主要含高級醇、烯烴和有機酸等雜質。該廠采用汽化法處理甲醇廢水,自投產以來甲醇廢水處理效果較為穩定。
汽化法在甲醇廢水處理過程中存在以下問題:(1)甲醇廢水對碳鋼材質的壓力容器腐蝕十分明顯;(2)造氣爐洗氣塔的循環水污染嚴重,文獻報道,應用該工藝后循環水COD由400 mg/L增至1 000 mg/L;(3)甲醇廢水中含有多種組分,汽化程度及效率不盡相同,因而對造氣氣體的質量有不良影響;(4)廢熱鍋爐水需定期排放,導致少量甲醇廢水進入排水管道,造成二次污染。
1.2其他物理方法
蒸餾法。酚醛樹脂生產廢水中含有質量分數為2%的甲醇,當廢水被加熱至90~95℃時,可回收81%~92%的甲醇。造紙廢水中的甲醇、生產水楊酸的甲醇一水母液也可用蒸餾汽提法回收。
吸附法。吸附法主要用于處理低濃度的甲醇廢水。將鋁酸鹽、硅酸鹽和堿土金屬鹽溶液混合,得到m(M10):,,z(M2 02):m(A1203)為(0.5~10):(O~1):1的物質(其中M1和M2表示金屬離子),該物質可作為甲醇的吸附劑,其吸附|生能優于活性炭。
膜蒸餾法。劉金生用中空纖維膜蒸餾組件對油田聯合站質量濃度為10 mg/mL的甲醇廢水進行處理,在甲醇廢水溫度為45℃、載液溫度為20℃、兩側流量為11.5 mL/min、膜通量約為4.5 x102 kg/(m2•h)的條件下,處理后甲醇的質量濃度可降至0.03 mg/mL以下。
2 化學法
甲醇廢水化學處理法包括濕式氧化法、空氣催化氧化法、化學氧化法和電解氧化法等。采用濕式氧化法處理甲醇廢水較為容易,質量濃度為5 000 mg/L的甲醇廢水經濕式氧化法處理后,甲醇去除率為76.8%。采用化學法處理甲醇廢水可選用的化學氧化劑有臭氧、氯系氧化劑等。用臭氧處理甲醇廢水時,中間產物是甲醛,最終產物是CO2。以A12O3一SiO2為催化劑,甲醇去除率可達85%。將高濃度甲醇廢水與次氯酸鉀溶液混合后,通過凝膠型SiO:也可得到較好的處理效果。采用電解氧化法處理尿素樹脂生產廢水,添加1 mol的氫氧化鈉,用不溶性PbO2作陽極,在電流密度為0.19~0.22 A/cm2的條件下電解3 h,廢水中的甲醇全部分解。
3 生物法
3.1好氧生物處理工藝
序批式活性污泥法(SBR)。某公司采用SBR法處理甲醇和二甲醚生產裝置的廢液。進水中甲醇的質量濃度為400 mg/L,COD為700—800 mg/L;運行周期6~7 h,截至目前廢水處理效果較好。但當原水中甲醇含量突然增大時,池內污泥活性急劇下降,泥水分離效果變差,出水混濁。另外,原水中需投加氮、磷藥劑或引人生活污水,以保證正常運行時的營養物配比。
氧化溝工藝。該工藝具有工藝流程簡單、污染物分解徹底和剩余污泥產量少等特點,對甲醇廢水的處理效果較好,但處理裝置造價高、占地面積大、抗沖擊負荷能力有限。
好氧流化床工藝。某化肥廠采用純氧曝氣活性污泥流化床處理甲醇廢水,進水COD為1 500-30 000 mg/L,廢水流量為7 t/h,處理后COD去除率大于65%,甲醇去除率為99%,但廢水處理費用較高。華東某化肥廠采用好氧生物流化床處理甲醇廢水,進水COD為7 030-8 0130 mg/L,處理后COD去除率大于90%,但其動力消耗較大,且出水懸浮物含量高。
硝酸鹽還原處理技術。Purtschert等將甲醇廢水作為反硝化碳源引入瑞士Zurich—Werdhtilzli污水處理廠中,以提高總氮的去除效果。實驗結果表明,總氮去除率可由35%提高至55%,出水水質良好。Koch等的實驗結果也證明了該工藝的有效性,在12~15℃條件下,反硝化速率可達’1.0 kg/(m3•d)(以N計)。
固定化細胞技術。邵偉等將巴氏醋酸桿菌接種于甲醇質量分數為3.1%的甲醇廢水中,振蕩培養96 h后,廢水中的甲醇質量分數從3.1%降至0.12%,甲醇去除率達到96%。Artsukervich等將嗜甲基的Candidaca boidinii細胞固定在醋酸纖維素上處理甲醇廢水,實驗結果表明,甲醇先被氧化為甲醛,而后再被氧化為甲酸。巫惠湘等將菌種186接種于好氧生物流化床反應器中處理甲醇廢水,當COD容積負荷為12.32 kg/(in3•d)時,甲醇去除率達96.7%,朱志文等將3株甲醇降解菌株接種到生物活性炭反應系統中,實驗結果表明,處理低濃度甲醇廢水的效果明顯好于丙烯酸強堿樹脂、去除甲醇專用大孑L專用樹脂、D301樹脂及顆粒活性炭。當水力負荷為0.77~0.84 kg/(n13.h)、停留時問為57~62 min時,甲醇去除率大于90%,出水COD小于12 mg/L。朱文芳等Ⅲ'2刈將15株甲醇降解菌株接種于生物活性炭濾池上,對低濃度甲醇廢水進行處理,實驗結果表明,在進水pH為7.0~8.5、停留時間為32 vain、甲醇質量濃度為25—35 mg/L的條件下,COD去除率可達70%以上,出水經樹脂床處理后,可作為高壓鍋爐用水。目前,固定化生物活性炭技術已經實現了工程應用,如安徽某公司的甲醇冷凝液和尿素水解水混合液中甲醇質量濃度為5.90~6.89 mg/L,處理后,甲醇質量濃度降至0~0.39 mg/L,COD去除率達至1]93.6%~99.8%,出水可回用于脫鹽水系統,每年可節約原水約1.3×106 m³。
3.2厭氧生物處理工藝
上流式厭氧污泥床(UASB)工藝。Lefinga等在利用UASB工藝處理含甲醇和其他雜醇質量分數各50%的廢水時發現,在容積負荷高達17.5 kg/(1T13•d)、污泥負荷0.58 kg/(kg•d)時,COD去除率幾乎為100%,出水中基本沒有揮發性脂肪酸(VFA),甲醇基本上全部直接轉化為甲烷。Satoshi等四1在處理甲醇、丙酮酸混合廢水時發現,較高濃度的甲醇會抑制丙酮酸的降解,丙酮酸去除率由96%降至25%;同時還發現,Methanusurcina sp.菌株是顆粒污泥中最主要的甲醇降解菌。
孟卓等的研究結果表明,在容積負荷為18 kg/(m3•d)、污泥負荷為1.098 kg/(kg•d)的條件下,采用UASB工藝處理甲醇廢水,COD去除率大于90%。同時證實,甲醇在轉化為甲烷的過程中,以直接還原成甲烷為主要途徑,而通過形成乙酸再轉化為甲烷并不是主要途徑。Lourdinha等用UASB工藝處理甲醇廢水時發現,投加痕量金屬元素可提高甲烷的產率,其中鈷元素的作用最為顯著。當容積負荷為8 kg/(n13•d)時,投加鈷元素后87%的有機物被轉化為甲烷,甲烷產率提高3倍左右。趙洪波采用UASB工藝處理氮肥廠及甲醇車間產生的精餾廢液,廢水中含甲醇和質量分數為1%~3%的高級醇,實驗結果表明,當水力停留時問為45.7 h、進水COD為45 000 mg/L、有機負荷為23.6 kg/(m3•d)時,COD去除率達98%,甲醇去除率99.5%以上,乙醇去除率98.6%以上,其他高級醇的去除率可達87.5%~97.7%。瀘州天然氣化工廠采用UASB工藝處理甲醇廢水,進水流量為0.4 t/d、COD為10 000~15 000 mg/L,處理后出水COD為300 mg/L左右,COD去除率達97%。具體參見http://www.manhuagui.cn更多相關技術文檔。
盡管UASB工藝對甲醇廢水有較好的去除效果,但在實際應用過程中也存在一些問題。當容積負荷增至22.6 kg/(m3•d)后,出水中出現VFA的積累;容積負荷增至1 000~1 500 mg/L后,反應液pH迅速降至5.0,COD去除率也迅速降低。另外,由于受厭氧消化中甲烷化過程特性的制約,尚不能使出水中的有機物完全礦化,當進水中污染物濃度較高時,出水COD也難以達到低于100 mg/L的水平。
厭氧生物濾床(AF)+UASB組合工藝。王誠信等采用該工藝處理維綸廠聚乙烯醇(PVA)生產過程產生的甲醇廢水,在進水COD為3 900 mg/L、pH為6.5~7.5、水力停留時間10 h、容積負荷5~10 kg/(mj•d)的條件下,出水COD低于500 mg/L,COD去除率可達87.4%。
一體化兩相厭氧反應器。針對傳統UASB工藝的不足,周雪飛等提出采用一體化兩相厭氧反應器處理甲醇廢水,在容積負荷為11.1~26.8 kg/(m3•d)時,COD去除率維持在90%以上。該設備實現了在同一反應器內兩段厭氧消化過程的分離,增強了兩段之間的互補、協同作用,因而具有處理效率高、抗沖擊負荷能力強、占地小、運行穩定等優點。目前,該裝置已在武進精細化工廠應用,在進水負荷波動很大的情況下,厭氧系統的有機物去除率始終穩定在90%左右,出水COD為200~500 mg/L。
厭氧序批式反應器(ASBR)工藝。邵享文利用ASBR工藝處理高濃度甲醇廢水,并對甲醇廢水的厭氧抑制性、處理穩定性及系統運行影響因素進行了研究。實驗結果表明:COD為3 000~30 000mg/L的甲醇廢水不會抑制產甲烷菌的活性;當容積負荷提高至9.1 kg/(m3•d)時,反應器運轉正常,處理效率達90%以上,反應器中以甲醇直接轉化為甲烷為主;當系統容積負荷高于9.1 k∥(m3•d)時,甲醇轉化為乙酸的途徑逐漸占優勢,系統中的VFA大量積累,廢水處理效率降低。
3.3厭氧一好氧組合工藝
畢玉燕采用厭氧一好氧組合工藝處理電管廠高濃度甲醇廢水,COD為10 000 mg/L,pH為8.03,BOD,/COD為0.6。實驗結果表明,當厭氧池負荷為15.4 kg/(m3•d)、好氧池負荷1.5 kg/(m3•d)時,出水COD穩定在100~140 mg/L。長慶甲醇廠采用厭氧一缺氧一好氧工藝(A2/O)+曝氣+活性炭過濾工藝處理該廠甲醇廢水,廢水流量為150 t/d、進水COD為200~450 mg/L、甲醇質量分數為0.03%~0.3%;處理后出水COD小于20 mg/L、BOD,為10 mg/L、甲醇去除率可達100%L 35J。邱艷華采用UASB--SBR工藝處理甲醇、甲胺廢水,在進水流量為3.5 t/d、進水COD為700~2 000 mg/L、BOD。/COD為0.64、UASB水力停留時間為24 h、SBR運行周期為12 h的條件下,處理后出水COD小于100 mg/L,總氮質量濃度小于16 mg/L,且系統有一定的耐低溫能力。
4 結語
隨著我國經濟的迅速發展,甲醇消費量以年均15。11%的速度遞增;另外,甲醇生產規模的擴大及生產工藝的變化導致甲醇廢水水量增加,水質復雜。因此,在選擇甲醇廢水處理工藝時,建議考慮以下問題:(1)由于甲醇廢水的水量、水質、水溫波動較大,建議在甲醇廢水處理系統前設置一定規模的降溫調節池;(2)采用新工藝、新設備將甲醇廢水處理系統產生的副產品(如沼氣等)回收利用,降低甲醇廢水處理成本,避免產生二次污染;(3)由于甲醇廢水中營養物質單一,可考慮適當引入其他廢水以補充氮、磷源,從而減少藥劑的加入量;(4)將各處理工藝進行優化組合,以保證甲醇廢水處理效果的穩定,出水達標排放。