摘要:本文介紹了通過調整SBR的運行參數和運行方式來實現生物脫氮的應用實踐,為水污染防治特別是味精廢水的管理運營和設計提供了借鑒思路。
關鍵詞:生物脫氮 SBR 味精廢水 運行控制
1 前言
味精生產屬發酵行業,生產過程主要是以水為媒介進行,所排廢水中以有機污染物為主,濃度較高,成份相對復雜,治理難度較大。由于味精生產過程中使用了液氨作為輔料,使得處理的廢水中NH3-N濃度較高,對流域水系造成了一定的污染,且到2007年1月1日,根據味精污染物排放標準的要求[1],所有外排味精廢水COD≤200mg/L,NH3-N≤50mg/L,標準更嚴,環境要求更加迫切,解決廢水的脫氮問題成為同行業的主要環保工作。為此,公司在2005年組織有關工程技術人員進行了脫氮研究,對現有治理設施進行完善,對現有治理技術進行創新,以期提前實現味精工業污染物排放標準的新要求。
2 氨氮治理的技術路線
通過將近一年的研究、探討、摸索、優化和實踐,自2005年12月份以來,我們已基本解決了味精廢水的氨氮治理問題,實現了味精廢水的穩定達標排放,主要污染物控制指標優于味精工業污染物排放新標準,達到外排廢水COD≤150mg/L,NH3-N≤35mg/L。
具體技術路線敘述如下。
2.1 實施清潔生產 強化源頭控制
對生產中產生高NH3-N濃度的發酵取樣水、發酵看pH水進行收集后隨發酵液一起進入下道工序;對產生較高NH3-N濃度的粗制濃縮蒸發水回用到發酵車間,作為其它輔料的配料水進入發酵罐,同時也節省了液氨的投加量;對產生較低NH3-N濃度的發酵洗罐廢水、粗制尾液濃縮蒸發水全部收集后送到污水處理廠進行生物處理。通過分流和回用等措施使污水處理廠每天接收廢水中的NH3-N總量減少了75%~80%,其中第一污水處理廠每天接收的中、低濃度廢水水量由原來的4500 m3減少到3000 m3,綜合水質的NH3-N濃度由550 mg/L降到200 mg/L。實施清潔生產和源頭控制為后續生物脫氮處理創造了條件,減輕了壓力。
2.2 創新治理技術 提高脫氮效果
原有中、低濃度廢水的處理設施先后于1996年和1997年建成投產運行,采用“UASB+SBR”工藝,SBR設施的原設計進水水質為COD≤1500mg/L,NH3-N≤550mg/L,出水水質為COD≤300mg/L,NH3-N≤120mg/L,不能滿足行業廢水排放的新要求,特別是對氨氮指標的要求,再加之部分設備老化,為此,必須完善設施、創新技術、提高效果。于是對接收的綜合廢水利用原有SBR處理設施,在調整控制參數、增加脫氮設施、改變運行方式的基礎上進行生物脫氮研究。首先,我們對污水處理設施進行了大規模的整修,并在每個SBR反應池內增加了兩臺推流器,使調節池的各種進水與反應池的活性污泥進行充分混合,以便反硝化反應的良好進行;其次,通過生產實踐,我們對調節池的綜合水質進行調整,控制C/N比值在5:1左右,pH≥6.5,提高反硝化反應的效率;第三,結合常規硝化反硝化理論和好氧反硝化[2]的新理論,我們對工藝參數和運行方式進行了優化調整,處理流程為:進水→缺氧攪拌(3h)→曝氣(6.5h)→缺氧攪拌(1h)→沉淀(lh)→排水(0.5h)。
3 生物脫氮總結(以第一污水處理廠為例)
為了工藝完善和更進一步的優化,我們對現階段采用生物脫氮技術后的好氧生化處理情況進行了整理,并結合一年來的治理情況進行了分析和總結。
3.1 污水處理廠每天接收的來水情況
小麥淀粉廢水水量為50~100 m3,COD在9000mg/L左右,NH3-N在100mg/L左右;制糖廢水水量為10~20 m3,COD在12000mg/L左右,NH3-N在300mg/L左右;發酵廢水水量為50~70 m3,COD在15000mg/L左右,NH3-N在650mg/L左右;粗制廢水水量為900~1000m3,COD在500mg/L左右,NH3-N在450mg/L左右;精制廢水水量為300~350 m3,COD在400mg/L左右,NH3-N在110mg/L左右;尾液濃縮蒸發水水量為300~350 m3,COD在800mg/L左右,NH3-N在250mg/L左右;脫泥水水量為800 m3~1200 m3,COD在150mg/L左右,NH3-N在35mg/L左右;綜合水量為2800 m3/d左右,COD在1000mg/L左右,NH3-N在200mg/L左右。
3.2 SBR好氧工藝調整情況
控制調節池的實際水質為:COD在1000mg/L左右,NH3-N在200mg/L左右。好氧系統共有8個SBR反應池,每個SBR反應池的有效容積為1600 m3,控制MLSS為3500~4000 mg/L,每周期進水250~280 m3,進水的同時輕微開啟曝氣閥(以翻動污泥為準),同時開啟推流器,使SBR反應池污泥與進水充分接觸反應,3小時后停推流器和開大曝氣閥,DO控制在0.5 mg/L~1.5 mg/L,進行硝化反應,曝氣6~7h后關閉氣閥、開啟推流器攪拌1h,然后進行靜沉操作,沉淀1h后開始逐步下降排水。排水水質為:pH 7.2左右,COD在150mg/L以下,NH3-N在35mg/L 以下。
3.3 數據分析
表1是8#SBR反應池(2006年8月1日至10日)在運行周期內不同時間點的水質測定的平均值。
氨氮的變化:
NH3-N在反應池第一缺氧攪拌段和第二缺氧攪拌段的變化不大,說明沒有發生硝化反應,反硝化菌將上一周期剩余的NO-3-N還原為N2[3]。在曝氣段,NH3-N濃度呈現逐漸降低的趨勢,說明在有氧狀態下發生了硝化反應,NH3-N主要是在曝氣段的前3h內降低,3h后濃度降低的較平緩,總去除率為88%左右。
CODCr的變化:
CODCr在反應池的第一缺氧攪拌期間內下降比較多,說明硝酸鹽反硝化時需消耗有機物。第二缺氧攪拌期間內下降較少,說明由于經曝氣段之后有機物已被基本耗盡,反硝化細菌主要進行內源反硝化。在曝氣段,CODCr的下降也主要發生在前3h,總體上濃度呈逐漸降低。從出水水質看,CODCr的去除率為87%左右。
C/N比值對脫氮的影響:
從味精生產廢水的處理實踐看,當C/N低于4時,脫氮效果較差。而我公司的綜合廢水的C/N比值可基本保持在5:1,完全可滿足生化過程對碳源的需求,達到良好的脫氮效果。
溶解氧對脫氮的影響:
2005年,我們通過在1.0mg/ L、2.0 mg/L和3.0 mg/L三種DO濃度下的好氧生化實踐效果進行對比,監測結果表明,NH3-N去除率基本一致,因此我們選定維持較低的DO濃度,這樣即降低運行費用,而同時還提高了脫氮效率。
污泥濃度對脫氮的影響:
曾通過控制MLSS分別在3000mg/ L、3500mg/L、4000 mg/L和4500 mg/L四種情況下的生物脫氮效果進行同期運行對比,結果表明,MLSS在3500mg/L和4000 mg/L時 NH3-N去除率較高。
4 結束語
通過我們在味精廢水治理中的應用實踐表明:對SBR工藝的運行方式和運行參數進行合理調整和有效控制,不僅能顯著降解BOD,而且也能取得良好的脫氮效果。
參考文獻
[1] GB19431-2004,味精工業污染物排放標準[S].
[2] 呂錫武.氨氮廢水處理過程中的好氧反硝化研究[J].給水排水.2000,26(4):17-22.
[3] 孫錦宜.含氮廢水處理技術與應用[M].北京:化學工業出版社,2003.4.178-179.作者: 周 陽, 高立棟, 王現星